|
|||||||
保護視力色: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
簡介: 密閉容器專用氧化鋁板較超厚機組的改造 1999年以來。而化產回收工段的塔器設備直接影響到焦化產品的質量和回收率。目前多數焦化廠采用的傳統技術,設備龐大,能耗高,產品質量和收率低。而填料塔設備的效率與填料的性能密切相關,新型氧化鋁板波紋填料,綜合了金屬絲網波紋填 | |||||||
密閉容器專用氧化鋁板較超厚機組的改造 1999年以來。而化產回收工段的塔器設備直接影響到焦化產品的質量和回收率。目前多數焦化廠采用的傳統技術,設備龐大,能耗高,產品質量和收率低。而填料塔設備的效率與填料的性能密切相關,新型氧化鋁板波紋填料,綜合了金屬絲網波紋填料和金屬板波紋填料的技術經濟特點,不僅效率高,而且價格低。 1號塔已高達2.3kPa以上,直接影響氧化鋁板粗苯工序正常運行。為此,將1號塔洗苯塔更換成新型板波紋填料,自2001年7月投產以來取得了明顯的效果。1改造前的情況粗苯工序有3臺洗苯塔(DN3.5mH=36.922m內裝13層鋼板網填料,每層高1.5m單塔總接觸面積為7813m2,塔頂用寶塔式噴頭,中部設有一個氣液再分布器,3號塔頂設有捕霧層。正常操作時2開1備,單塔阻力均在1kPa以下。1999年后,阻力逐漸增大,最高達到2.3kPa使煤氣鼓風機負荷增大,機后煤氣壓力最高時達30kPa直接威脅煤氣輸送系統的穩定運行,因此化產回收工段顯得尤為重要,五十年代進口的大型臥式擠壓設備原系人工操作,不但勞動強度大,而且速度波動范圍在30%左右,改為模擬等溫擠壓自動控制系統后,速度波動范圍提高到華’3%,即精度提高了10倍,生產率提高了約20%,而且大大降低了工人的勞動強度。大型熱連軋機采用普通電動壓下,其頻率特性為IH:,軋制速度為sm/S,而采用AGC和APC等多環的液壓壓卞自動控制系統后,軋制速度可達到肚m/s,頻率特性可提高到15Hz國小口徑氧化鋁板軋機改造動態近年來我國各花紋鋁板廠家都在考慮對小76包括小76以下)及小100毫米小口徑氧化鋁板軋機進行改造,其改造動態如:1引進新式延伸機和定、減徑機,使原小100毫米機組配套,從而提高軋制精度、完善工藝流程,生產高檔精密管材,提高生產效率。
|
|||||||
本網站(http://www.wyqcbl.cn)刊載的密閉容器專用氧化鋁板較超厚機組的改造等版權均屬于天津振天鋁業有限公司,未經http://www.wyqcbl.cn授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網站密閉容器專用氧化鋁板較超厚機組的改造如原作者不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除,謝謝合作。 | |||||||
請發給您身邊需要的朋友:密閉容器專用氧化鋁板較超厚機組的改造 | |||||||
| |||||||
|
|||||||